接下來樂中環(huán)??萍夹【帪榇蠹襾矸窒硪粋€豆制品加工廢水處理案例,一起來看一下吧!
一、工程概況
1、豆腐干加工污水水質(zhì)特點
豆制品加工廢水量根據(jù)企業(yè)規(guī)模的不同水量也會相應(yīng)有所變化,總體來說污水排放量大有機物濃度高,成分復(fù)雜。COD比較高。
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2、豆腐干污水處理設(shè)備主體工藝
根據(jù)客戶企業(yè)所在地區(qū)不同執(zhí)行當?shù)赜嘘P(guān)排放標準,或根據(jù)排放點不同可能執(zhí)行有關(guān)河流排放標準,有的要求執(zhí)行國家綜合標準。
根據(jù)豆制品加工污水水量和水質(zhì)情況一般的處理工藝流程為:
豆制品加工廢水+格柵+初沉池+曝氣調(diào)節(jié)池+水解酸化池+兩級接觸氧化池+沉淀池+中間水池+活性炭濾池+出水。
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3、豆腐干污水處理設(shè)備特點
一體化污水處理設(shè)備是利用微生物的活性來降解污染物,即是專業(yè)俗稱的生化法。例如:處理能力:1-300噸/天的食品加工污水量。
豆制品是我國城鄉(xiāng)人民重要的蛋白質(zhì)食品之一,除豆乳、豆粉等少數(shù)現(xiàn)代大豆制品外我國的豆制品主要是傳統(tǒng)豆制品,如豆腐、腐乳、豆豉、腐竹等。豆制品加工根據(jù)機械化程度不同,廢水排放量一般為30~50 m3/t大豆。安徽某豆制品廠是一家以生產(chǎn)豆干為主的食品廠,大豆加工能力為65t/d左右,廢水產(chǎn)量為2 000 m3/d。廢水主要來源于生產(chǎn)過程中黃豆清洗浸泡產(chǎn)生的泡豆水以及磨漿產(chǎn)生的黃漿水。根據(jù)環(huán)保要求,出水水質(zhì)須達到《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)的一級排放標準。
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二、工藝流程
廢水首先經(jīng)過格柵,較大的豆渣等雜質(zhì)被攔截,防止提升泵、管道、閥門的堵塞。廢水由格柵井進入調(diào)節(jié)池進行溫度和pH值的調(diào)節(jié)。廢水在調(diào)節(jié)池中由蒸汽加熱到適宜溫度后由提升泵輸送到IC反應(yīng)器進行厭氧處理,廢水中大部分有機物在IC反應(yīng)器中被去除。
隨后IC反應(yīng)器出水進入污泥選擇器(SST),同時SST中的泥水由提升泵再打入IC反應(yīng)器中,從而回收隨IC反應(yīng)器出水流失的顆粒污泥。SST的出水進入氧化溝完成有機物的好氧去除,氧化溝出水經(jīng)二沉池泥水分離后達標排放。IC反應(yīng)器產(chǎn)生的沼氣進行有效收集,用于加熱調(diào)節(jié)池內(nèi)的廢水和廠內(nèi)其他設(shè)備使用。
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三、主要處理單元及設(shè)計參數(shù)
①格柵池。采用機械細格柵,格柵寬為0.5m,柵條間距為4 mm。格柵的水下部分為不銹鋼材質(zhì),定期刮渣、外運。格柵池設(shè)計尺寸為4 m×0.7m×3.5 m,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。
②調(diào)節(jié)池。設(shè)計停留時間為12 h,總?cè)莘e為1000 m3,設(shè)計尺寸為20 m×10 m×5 m,鋼混結(jié)構(gòu),共分8格,全地下式。設(shè)提升泵2臺(1用1備),流量為60 m3/h,揚程為280 kPa,調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)有潛水攪拌器和蒸汽管,用于廢水的充分混合和加熱。
③IC厭氧塔。總?cè)莘e為1400 m3,設(shè)計尺寸為Ф10m×18m,材質(zhì)為碳鋼,內(nèi)壁防腐。在中溫(34~36℃)條件下水力停留時間為17h,容積負荷為5.7kgCOD/(m3·d),COD去除率達到92%,實際沼氣產(chǎn)量可達2800~3100m3/d。IC反應(yīng)器下設(shè)水封箱一臺,碳鋼材質(zhì),設(shè)計尺寸為Ф1 m×1.5m,用于保證IC集氣罩內(nèi)的正常氣壓。
④SST。總?cè)莘e為290 m3,設(shè)計尺寸為Ф6 m×10 m,材質(zhì)為碳鋼,內(nèi)壁防腐,具有調(diào)節(jié)IC反應(yīng)器進水水質(zhì)和顆粒污泥回流的作用。設(shè)提升泵2臺(1用1備),量為60 m3/h,揚程為280 kPa。
⑤氧化溝。共2座,單座設(shè)計尺寸為25m×10m×5m,容積為1250 m3,磚混結(jié)構(gòu),半地下式。設(shè)計停留時間為24h,溝內(nèi)設(shè)有4臺功率為1.5kW、葉片直徑為1.8m的推流器,用于溝內(nèi)廢水的推流和混合。供氧系統(tǒng)采用羅茨風機(2用1備),風量為15 m3/min,風壓為50 kPa。曝氣采用穿孔管,以一次投資為主,減少運行期間的檢修費用。
⑥二沉池。設(shè)計沉淀時間為5 h,總?cè)莘e為400m3,設(shè)計尺寸:16m×5m×5m,鋼混結(jié)構(gòu),半地下式。
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四、調(diào)試和運行
4.1 IC反應(yīng)器的調(diào)試
4.1.1 IC反應(yīng)器的啟動
IC反應(yīng)器運行60 d后,進水量達到2000 m3/d,進水COD濃度為3500~4 000 mg/L左右,容積負荷為5~5.7 kgCOD/(m3·d),達到滿負荷運行。穩(wěn)定運行時期,COD去除率達到92%,VFA一直維持在3 mmol/L以下,產(chǎn)氣豐富。穩(wěn)定期一段時間內(nèi)的COD去除情況如圖2所示。
4.1.2 IC反應(yīng)器的穩(wěn)定運行
IC反應(yīng)器運行60 d后,進水量達到2000 m3/d,進水COD濃度為3500~4 000 mg/L左右,容積負荷為5~5.7 kgCOD/(m3·d),達到滿負荷運行。穩(wěn)定運行時期,COD去除率達到92%,VFA一直維持在3 mmol/L以下,產(chǎn)氣豐富。穩(wěn)定期一段時間內(nèi)的COD去除情況如圖2所示。
4.2氧化溝的調(diào)試
利用當?shù)匚鬯畯S脫水污泥作為接種污泥,將SST出水引入氧化溝內(nèi),先采用間歇悶曝方式,悶曝22 h,沉淀2 h,排掉20%~30%的上清液,再進等量的新鮮廢水,繼續(xù)悶曝培養(yǎng)。隨著培養(yǎng)的進行,逐步縮短悶曝時間,加大換水量。在悶曝的第4天,觀察到污泥質(zhì)量明顯改善,鏡檢結(jié)果表明,污泥顏色較淺,菌膠團密實,出現(xiàn)少量輪蟲、鐘蟲且活性較好,此時MLSS為1400 mg/L,SV30=10%。污泥活性較好,進一步采用連續(xù)動態(tài)培養(yǎng)并逐步增加進水量。經(jīng)過半個月的培養(yǎng),氧化溝內(nèi)MLSS達到3000mg/L,SVI=105 mL/g。鏡檢發(fā)現(xiàn)菌膠團大且密實,鐘蟲、累枝蟲大量出現(xiàn)。出水清澈,COD濃度維持在30~70 mg/L,各項指標達到GB 8978—1996的一級排放標準,表明活性污泥已培養(yǎng)成熟,氧化溝啟動成功。該工程已于2010年7月通過當?shù)丨h(huán)保部門驗收,至今處在正常運行中。
五、工程效益分析
5.1運行費用
污水處理系統(tǒng)24 h運行,每天三班,每班1人,共需配備專職人員3人,兼職化驗與操作。正常運行費用包括電費、人工費以及藥劑費,用電設(shè)備為格柵、水泵和風機,電費為0.5元/m3,人工費為0.08元/m3,藥劑費(主要為石灰)為0.3元/m3,總運行費用為0.88元/m3。
5.2沼氣利用的經(jīng)濟效益
穩(wěn)定運行時,IC反應(yīng)器實際沼氣產(chǎn)量為2800~3100m3/d,用于廢水加熱和廠內(nèi)食堂爐灶。沼氣中甲烷含量達67%,沼氣熱值可達到27 MJ/m3以上,而標準煤熱值為29.3 MJ/kg,可見本系統(tǒng)產(chǎn)生的1m3沼氣和1kg標準煤的熱值差不多。由此估算,按市場價煤為700元/t計算,則由于產(chǎn)生沼氣而節(jié)約的燃煤資金超過2100元/d,具有較大的經(jīng)濟效益。
六、結(jié)論
①采用IC反應(yīng)器/氧化溝工藝處理豆制品廢水,處理效果穩(wěn)定可靠,最終出水COD為50 mg/L左右,達到一級排放標準。
②當IC反應(yīng)器進水COD濃度維持在4000mg/L左右時,反應(yīng)器滿負荷運行,COD去除率>91%,出水COD濃度<350 mg/L,大大減輕了后續(xù)氧化溝的處理負荷。
③系統(tǒng)運行操作簡便,每班只需一人管理,運行費用低。同時,厭氧產(chǎn)沼氣量達2800~3100m3/d,沼氣被有效利用,節(jié)約了煤炭資源,具有較大的經(jīng)濟效益。